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发布日期:[2011-10-10] 共阅[1279]次 |
理光FT-4215等型号复印机 补粉特点及补粉故障的排除 |
理光复印机容易发生补粉异常情况,若不能及时发现和排除会造成粉消耗量急剧加快,色粉飞扬,严重污染复印机的现象,给使用者造成很大的不便及较大的经济损失。本文通过对FT-4215等型号复印机的补粉机理及控制过程的整理,结合磁刷显影理论,分析其产生补粉异常形成的原因,并提供一个切实有效的排除方法,以供耗材专业人士、复印机维修人员以及该机型复印机直接操作者参考。
1 与发生补粉异常有关的基本知识—FT4215复印机的补粉特点
1.1 FT—4215等机型复印机补粉及过程控制,适应机型有:4215、4220、4222。
简单地说,该类机型的补粉控制是由显影密度传感器(即ID)实现的。ID传感器以10张或5张为一个周期的第一张复印稿前端制作一个标准黑度块,测其光反射密度再转换成黑度块的电信号,用vsp表示。同时再测出无图象区光反射的电压信号用vsg表示,当vsp/vsg×100%≥12.5时,开始补粉,其补粉率如下表:
表一: FT4215复印机补粉量与ID传感器输出的关系
固定补粉
ID数据 0 15 59
118(无粉级)
(无异常显示)
Vsp/vsg越大,每次的补粉量越多,每检测一次,影响以后的一个周期,
1.2 FT-4215等机型复印机显影控制
该机的复印机的显影栅压在复印过程中不是固定不变的,它是根据鼓的残余电位变化情况,及鼓上出现的底灰情况进行Vr和Vp两种形式的校正。其中的Vr校正是根据ID传感器输出数据进行的其校正系数见表2。
表二 FT-4215复印机充电栅压与ID传感器输出的关系
Vsp/vsg×100%
100-89%
88-76%
75-62%
61-45%
44-0%
栅压变化
0
-40V -80V -120V -160V
1.3 FT-4215等机型复印机缺粉信号的产生与复位
当vsp/vsg×100%大于22.5时,(当vsg 4.0时,vsp大于0.9)为接近无粉状态,当连续探测到5次时,缺粉信号灯闪亮,或当vsp/vsg×100%大于37.5%连续两次,立即点亮缺粉信号灯。
在更换了粉筒和关上盖后,复印机持续补粉动作35秒,以使墨粉从粉筒补充到补粉部件及显影剂中。在补粉结束前,复印机再制作一次标准黑度块供ID传感器进行检测。当vsp/vsg小于22.5%或小于前次vsp/vsg×80%时,无粉状态或接近无粉状态被清零。
当无粉状态或接近无粉状态不被清零(缺粉信号不消失),则复印机不能工作。若在这种状态下开关前门或断通电源,复印机会重复以上动作。
2 FT-4215补粉异常产生的机理分析 2.1 ID传感器被污染型
机器长时间运行、卡纸、震动、废粉仓的接粉膜漏粉以及移动鼓架,都有可能造成ID传感器污染。
ID传感器被污染就像人得了白内障,使vsp、vsg不能准确反映黑度块及光鼓的情况,会使vsp升高而vsg下降,vsp/vsg升高,复印机以这样的数据为依据补粉及校正则会产生补粉过量,由此造成光鼓持续下降,vsp/vsg持续升高,补粉量持续增加,恶性循环,直到vsg=0.00,复印机进入固定补粉状态。其结果是,复印件有雾一样的底灰、图像发虚、色粉飞扬、机器污染。耗粉量惊人,一支370g的粉筒可能六、七百张就被耗尽。有时感光体上会出现小点。
2.2 . 栅压漂移型
随着机器的长期运转,高压发生器渐变,充电电极丝及栅网的污染都有可能造成充电能力下降,使ID传感器的vsp升高,补粉加快,显影剂中的色调剂浓度异常加大,严重时产生底灰,vsg降低,以后的恶性循环造成同2.1一样,造成补粉异常。
2.3 载体接近寿命型
此类型特别容易发生在换新粉过程中,载体在寿命末期(特别是有些代用载体,寿命仅有2-3万张)在普通补粉状态下是可以使用的有些可能仅仅是耗粉量略高,在换粉时,复印机要持续补粉35秒,大量的色粉在短时间内集中进入显影仓,此时(接近寿命周期)的载体,由于其带电能力的下降而不能及时与新加进来的色粉结合,使色粉部分飞扬,在ID进行检测时vsg降低,甚至低于2.5以下,此时可能出现两种情况,一种是缺粉信号根本消不掉,另一种是缺粉信号虽已消掉,复印机显示正常但表现如2.1的情况。
2.4 其他
ID传感器失灵,sp30处于“1”的状态,即固定补粉模式,sp35、sp60、sp62不在出厂位置,补粉离合器动作不灵活都有可能造成补粉异常。
3 补粉异常的预防与排除 3.1 补粉异常的预防 有些补粉异常是个渐变的过程,在异常初期从复印件上不容易发现,但从控制数据上已经有了变化。若能及时发现并针对性地修复,则可避免补粉异常地发生。其具体方法是,隔一段时间(如每天、一周)检查一下sp55的显示,其进入方法清除键(黄色)、停止键(橙红色)、输入键(R/#)、再输入“55”同时按点键及输入键(R/#)则在倍率口出现vsp数据,按住“0”键则显示vsg,若vsg小于3.5,则有出现补粉异常的趋势,需进行预防性维护以保障机器的正常运行。维护重点是清洁ID传感器。清洁时应取下感光鼓后用清洁棉或卫生纸擦净,或用气枪吹净,用口吹或用刷子扫是不行的。然后再用sp54将vsg调到4.0-4.2。这样就可避免出现补粉异常的发生,并恢复正常。为保证vsg的数据准确,用sp54调整时,最好不装显影部件(磁刷)。
3.2 补粉异常的确认 及时发现补粉异常其实很容易,其方法是:一看复印件,若有雾一样的底灰,黑度偏深但有时发虚,则有补粉异常的可能,但图象中的不均匀较深的底灰却不一定是补粉异常,若有底灰但黑度还够,则一般是粉或载体问题,不属于补粉异常。二看vsg,用sp55看。若vsg低于3.0、0.00或5.00则可确认补粉异常,须及时排除后方可使用。三、加新粉后,若缺粉信号不消,则用sp55看vsg,若vsg仍在4.0左右。则可能是粉筒安放不到位,只需重新安放一下再关门即可。若vsg=0.00或接近2.5而vsp较高,则可确认已发生了补粉异常。
3.3 补粉异常排除基本原理
3.3.1 补粉异常时,复印机都处于固定补粉模式,在排除过程中一定要避免复印机继续补粉。 3.3.2 让ID传感器正常工作。 3.3.3 在保证黑度的前提下降低显影剂中色粉的浓度。
3.4 补粉异常的排除
3.4.1 进入sp55状态,检查vsg的数据,确定异常类型。Sp30确认在“0”状态。
3.4.2 拆下鼓架清洁ID传感器(见本文3.1)。 3.4.3 拔出粉筒并将粉仓从显影部件卸下(共三个螺钉),倒出粉仓中的墨粉(收集好,可再用),再安装好。
3.4.4 将复印机装好(显影部件可先不装)后,用sp54调整vsg至4.0-4.2之间。 3.4.5 将显影部件装好在sp55状态下复印10张,若vsp在0.2左右或小于0.2,而vsg大于2.8,则可认为复印机补粉系统基本恢复正常,可正常使用,由于显影剂的色粉含量过高,复印品质量不会立即变好,随着正常使用,显影剂中的色粉含量降低为正常水平复印品质量也会恢复正常,待sp55中vsg大于3.3时,装好粉筒,则可完全恢复正常了。
3.4.6 对于出现的缺粉信号不消的异常,也可用上述方法进行排除。
3.4.7 若正常后加入粉筒,复印几十至几百张又出现问题请找其他原因,针对性的进行排除,按照基本原理可采取调整sp33到1、sp60、sp62的数据加2-3等。
3.4.8 若经过上述措施不能排除的话,特别是出现底灰较大而黑度不黑而发灰,则需立即换粉或载体。
小结: 题不同型号的理光复印机其补粉控制方式有所不同,如FT4418、FT4525虽也使用410粉,但与FT4215不完全相同,特别是缺粉传感器方面有特殊结构须另外介绍。此为我们对FT4215等机型补粉原理的理解及补粉异常后所采取的措施,
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